华盛顿特区,2014年8月15日 - 美国化学安全委员会(CSB)今天发布了一份技术评估报告,该报告关于从加利福尼亚州马丁内斯的Tesoro炼油厂采集的管道样品,得出的结论是,2014年2月12日,硫酸溢出。在硫酸采样站的管子和压缩接头之间的拧紧不足。
泄漏烧毁了炼油厂的两名工人,他们被直升机运送到最近的医院烧伤单位。
泄漏持续了两个半小时,到那时,估计有84,000磅的硫酸从设备上释放到炼油厂地面上,并进入了下水道系统。CAL/OSHA命令该过程单元从2月18日开始关闭,直到28日根据工人证明该单位不安全。CAL/OSHA PSM单元还在Tesoro炼油厂进行全面检查,重点是机械完整性和操作程序。
加利福尼亚职业安全与健康部(CAL/OSHA)参加了该技术评估,作为其监管调查的一部分。
当操作员打开块阀以将酸采样系统返回服务时,事件发生。该块阀完全打开后不久,阀门下游的管道直接散开,用酸喷洒了两个操作员。
该报告由Anamet(加利福尼亚州的一家材料工程和实验室测试公司编写)详细介绍了实验室检查事件发生后Cal/OSHA回收的不锈钢管组件的研究结果。该报告得出的结论是,硫酸溢出立即发生在0.75英寸直径的不锈钢管连接器失败之后,由于安装过程中管的拧紧,该连接器分开了。事件发生时,该管正在加压,并且是炼油厂烷基化单元中硫酸采样站的一部分。管子和压缩接头之间的拧紧不足,使管子被强迫从关节上强加,这很可能是由于内部压力。
在管组件上进行的化学分析发现,其所有组件(包括管本身)均由316型不锈钢构成。316型不锈钢在需要高水平耐腐蚀的工业过程中常见。
2014年3月10日,在同一硫酸烷基化单元中,在进行计划的维护工作时,向两名合同工喷洒了硫酸,以去除烷基化单元中的管道。两名工人使用便携式带锯切入管道时,喷洒了硫酸。尽管炼油厂发布了该活动的“热工作”许可,但管道并未排出工艺化学品,仍处于压力下。尽管承包商在执行工作时穿着防护服,但仍被酸烧伤。当他的酸套装从附近的区域撤离时,一名工人被暴露在脚手架上。当在安全淋浴中净化过程中,当酸留在他的酸套装上时,第二名工人被烧毁。两名工人都被救护车送往当地医院,以评估和治疗其化学烧伤。
CSB主席拉斐尔·穆雷·埃索索(Rafael Moure-Eraso)说:“这一事件强调了在设施上进行强大过程安全管理的需求,以确保在将危险化学品引入设备之前验证机械完整性。但是,在3月10日,还有另一项事件在同一生产单元中烧毁了两名用酸工人。在不到一个月的时间内,四名用硫酸燃烧的工人清楚地表明,炼油厂内有很大的机会改善安全性能。”
在调查过程中,CSB在过去几年中发现了Tesoro Martinez炼油厂的多次事件,涉及不受控制的硫酸释放。其中包括2010年6月对合同工的化学烧伤,这是2012年8月的一次事件,当临时软管破裂时,两名Tesoro工人被喷洒了酸,以及2012年1月的酸从失败的泵中释放,受伤了另一名工人。
CSB是一个独立的联邦机构,负责调查严重的化学事故。该机构的董事会成员由总统任命,并由参议院确认。CSB的调查研究了化学事故的各个方面,包括设备故障以及法规,行业标准和安全管理系统等物理原因。
董事会不发出引文或罚款,而是对OSHA和EPA等工厂,行业组织,劳动团体和监管机构提出安全建议。访问我们的网站,www.csb.gov。
有关更多信息,请联系Communications Manager Hillary Cohen,Cell 202-446-8094或Sandy Gilmour,公共事务,Cell 202-251-5496。
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